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广东石化“靶向治疗”蒸汽系统降成本

2025-05-27 11:45辽宁250中国石油新闻中心

中国石油网消息(通讯员 赵凤莉 雷玉鹏)截至5月12日,广东石化公用工程部历时一个月,通过优化设备运行策略,将超高压蒸汽转化为高压蒸汽,每月可多发电134万千瓦时,节约电力成本74万元。这是这个公司通过优化蒸汽系统,实现节能降耗的缩影。

作为蒸汽供应与调配的枢纽,公用工程部动力中心以“阀门会诊+系统优化”为突破口,为设备进行“靶向治疗”。“动力中心共有7个减温水调节阀。阀门会诊前,减温减压器的减温水调节阀内漏严重,在备用状态下无法维持蒸汽出口温度稳定。一旦蒸汽负荷出现波动,需要投入备用减温减压器时,操作人员就得去现场手动开启阀门,既危险又低效。”该中心设备工程师程少鹏介绍说。

为此,公用工程部组织工艺、设备等相关技术人员及阀门厂家对减温水调节阀进行会诊,并制定解决方案。“如今,手动阀门无须关闭,就能将蒸汽出口温度控制在工艺指标要求的范围内,设备随时处于热备用状态,彻底消除了紧急情况下需人工赶赴现场开阀的隐患。”动力中心汽机班班长张克山表示。

同时,由于动力中心采用的节流降压蒸汽转化方式存在蒸汽资源浪费、设备损耗大等问题,为提高能源利用效率、降低生产成本,公用工程部打破“头痛医头”的传统思维方式,实施能源梯级利用系统工程。

该中心将2台高压减温减压器的负荷全部转移至1号汽轮机,精准控制高压蒸汽管网压力,使减温减压器转为热备用状态,随时待命投运。“现在,系统会聪明地分配负荷。这一调整不仅降低了减温减压器的运行损耗,还从源头上避免了蒸汽资源的浪费。”动力中心汽机内操李晓文表示。

在这场技术革新攻坚战中,动力中心构建起多维联动的管理体系。设备团队对7个检修阀门进行全面巡检和维护,并建立详细的设备档案;仪表专业人员重新校准和优化相关仪表,确保数据监测的准确性和及时性;维保人员随时待命,一旦出现突发故障,能够迅速响应,以最短的时间恢复设备运行。

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